Hinkley Point B kärnkraftverk
Hinkley Point B kärnkraftverk | |
---|---|
Land | Storbritannien |
Plats | Somerset , sydvästra England |
Koordinater | Koordinater : |
Status | Avvecklas |
Bygget började | 1 september 1967 |
kommissionens datum |
|
Avvecklingsdatum |
|
Ägare |
Central Electricity Generating Board ( 1976–1989 ) Nuclear Electric ( 1989–1996 ) British Energy ( 1996–2009 ) EDF Energy ( 2009–nuvarande ) |
Operatör(er) | EDF energi |
Kärnkraftverk | |
Typ av reaktor | GCR - AGR |
Reaktorleverantör | General Electric Company , Whessoe och Strachan & Henshaw (Graphite levererad av Anglo Great Lakes Corporation Ltd ) |
Kylkälla | Bridgwater Bay |
Termisk kapacitet | 2 x 1494 MW t |
Totalt genererad el | 295,85 TWh (1 065,1 PJ) |
Kraftproduktion | |
Märke och modell | AGR |
Enheter avvecklade |
|
Namnskyltens kapacitet | 1250 MW e |
Kapacitetsfaktor |
|
Årlig nettoproduktion | 4802,18 GWh (2021) |
externa länkar | |
Hemsida | Hinkley B kärnkraftverk | EDF |
Commons | Relaterade medier på Commons |
rutnätsreferens |
Hinkley Point B kärnkraftverk är ett kärnkraftverk nära Bridgwater , Somerset , på Bristol Channel- kusten i sydvästra England . Det var den första kommersiella avancerade gaskylda reaktorn som genererade ström till National Grid 1976 och delar sin design med systerstationen Hunterston B kärnkraftverk . Det upphörde med sin verksamhet permanent den 1 augusti 2022.
Historia
Konstruktionen av Hinkley Point B, som genomfördes av ett konsortium känt som The Nuclear Power Group (TNPG), startade 1967. Reaktorfartygen levererades av Whessoe , reaktormaskineriet levererades av Strachan & Henshaw och turbinerna av GEC .
I mars 1971 meddelades att det skulle bli sex månaders försening av färdigställandet på grund av problem med isoleringen av betongtryckkärlet. I stället för den rostfria nät- och folieisoleringen som hade använts på tidigare Magnox- stationer, hade för första gången en fibrös typ av isolering som levererats av Delaney Gallay, en del av Lindustries Group, använts. Under preoperativa försök, innan kärnbränslet laddades, visade det sig att höga nivåer av akustiska vibrationer i gaskretsen skadade isoleringsplattorna, och retentionsplattorna som höll isoleringen på plats måste designas om och modifieras i reaktorn. .
Under ytterligare tester före drift upptäcktes kraftiga vibrationer i bränslekanalens gags. Bränslekanalgags är ventiler som gradvis stängs för att begränsa flödet av gas genom en bränslekanal för att upprätthålla kanalgasutloppstemperaturen när kärnbränslet förbrukas. Modifieringar för att producera en fluidiskt genererad förspänningskraft för att stoppa gags från att vibrera tog tid att designa, testa och implementera, vilket försenade det planerade startdatumet. Stationen började generera el den 5 februari 1976.
Det togs över av Nuclear Electric som en del av privatiseringen av den brittiska elförsörjningsindustrin 1990, men var fortfarande i offentlig ägo vid den tiden. 1996 privatiserades AGR- och PWR -tillgångarna för Nuclear Electric och Scottish Nuclear som en del av British Energy .
Under 2006 stängdes stationens reaktorer för att inspektera pannorna för svetsfel som upptäckts i kraftverk med liknande pannkonstruktioner. På grund av sin ålder varnade företaget den 16 augusti 2006 för att tills ett beslut fattats om huruvida det skulle förlänga dess livslängd skulle det arbeta med maximalt 70 procent belastning. Båda reaktorerna startades sedan om och genererade 420 MW vardera, ungefär 70 % av full kapacitet. Reaktor nummer 4 godkändes för omstart av kärnkraftsinspektionen den 11 maj 2007. Kraftverkets nuvarande bokföringsdatum är 2023.
I juli 2013 meddelade EDF Energy att belastningen på båda stationsreaktorerna hade ökat till 80 procent, vilket resulterade i en effekt på cirka 485-500 MWe per reaktor upp från 70 % belastning, där den hade genererat cirka 420 MWe per reaktor sedan 2006.
Hinkley Point B var det sista av fyra kärnkraftverk i området som upphörde med sin verksamhet. Tre Magnox -kraftverk som avvecklas är det intilliggande Hinkley Point A , och Oldbury kärnkraftverk och Berkeley kärnkraftverk på stranden av floden Severn .
I oktober 2016 tillkännagavs att superledade styrstavar skulle installeras i reaktorn på grund av oro för stabiliteten hos reaktorernas grafithärdar . Office for Nuclear Regulation (ONR) hade väckt oro över antalet sprickor i kilspår som låser ihop grafitstenarna i kärnan. En ovanlig händelse, som en jordbävning, kan destabilisera grafiten så att vanliga styrstavar som stänger av reaktorn inte kunde sättas in. Superledade styrstavar bör kunna sättas in även i en destabiliserad kärna.
Specifikation
Stationen är av typen avancerad gaskyld reaktor (AGR) med två 1 600 MWt reaktorer, var och en med sin egen 660 MWe ångturbingenerator som ger en kombinerad maximal designkapacitet på 1 250 MW. Från och med 2013 gav den över 1 % av Storbritanniens totala effekt.
Hinkley Point B är också utrustad med fyra 17,5 MW Rolls-Royce Olympus industriella gasturbiner. Installerade 1970/71 och användes ursprungligen för "peak lopping", dessa används nu uteslutande som nödberedskapsgeneratorer för stationen.
Jämförelse med Hinkley Point A
En jämförelse med Hinkley Point A visas nedan. Se även jämförelse av Hinkley Point A, B och C
Parameter | Hinkley Point B | Hinkley Point A |
---|---|---|
Effekt av huvudturbiner | 2 x 660 MW 1 250 MW | 6 x 93,5 MW 500 MW |
Området för centralstationen | 8,1 ha (20 tunnland) | 16,2 ha (40 tunnland) |
Bränsle per reaktor | 122 t (120 ton) | 355 t (349 ton) |
Bränsle | Uranoxid lätt berikad i keramisk form | Naturligt uran |
Bränsledunkar | Rostfritt stål | Magnox |
Bränsle Yttemperatur | cirka 825 °C (1 517 °F) | cirka 430 °C (806 °F) |
CO2-tryck | 41,4 bar g (600 lb/in2 g) | 12,7 bar g (185 lb/in2 g) |
CO2-kanals utloppstemperatur | 665 °C (1 229 °F) | 387 °C (729 °F) |
Antal kanaler per reaktor | 308 | 4 500 |
Totalvikt av grafit per kärna | 1 199 t (1 180 ton) | 1 891 t (1 861 ton) |
Ångförhållanden Turbinstoppventil HP | 160 bar g (2318 lb/in2 g) 538 °C (1 000 °F) | 45,5 bar g (660 lb/in2 g) 363 °C (685 °F) |
Ångförhållanden Turbinstoppventil IP/Återuppvärmning | Värm 38,9 bar g (565 lb/in2 g) 538 °C (1 000 °F) | IP 12,7 bar g (183 lb/in2 g) 354 °C (669 °F) |
Kapacitet och effekt
Produktionskapacitet, elproduktion, belastningsfaktor och termisk verkningsgrad var som visas i tabellen.
År | Nettokapacitet, MW | Tillförd el, GWh | Last som procent av kapacitet, % | Termisk verkningsgrad, % |
---|---|---|---|---|
1979 | 932 | 3,342,941 | 63,8 | 35,23 |
1981 | 1,134 | 5,540,628 | 62,6 | 37,17 |
1982 | 1,134 | 5,810,483 | 63,8 | 37,22 |
1984 | 1 040 | 7,406,767 | 81,1 | 37,68 |
Stängning
Den 19 november 2020 meddelade EDF att Hinkley punkt B skulle sluta generera elektricitet och gå in i tankningsfasen senast den 15 juli 2022.
"Att driva ett kärnkraftverk så effektivt i över 40 år leder till förändringar i reaktorerna. Våra inspektioner av Hinkleys reaktorhärdar i år visar att grafitblocken är i exakt det skick som vi förutspådde att de skulle vara i detta skede i stationens Som ansvarig operatör känner vi att det nu är det rätta att göra för att ge vår personal, partners och samhället klarhet om stationens framtida liv, vilket är anledningen till att vi har fattat detta proaktiva beslut. Jag skulle vilja hylla till alla som är associerade med Hinkley Point B för deras enastående professionalism och önskar dem lycka till med nästa kapitel."
— Matt Sykes, VD för EDF Generation
Anläggningen har varit i drift i 45 år och producerat över 300 TWh under sin livstid. Reaktor B-8 stängdes av i juli 2022, följt av reaktor B-7 i augusti. EDF sa att avtappningsprocessen kan ta några år, och det borttagna bränslet kommer att ges till Nuclear Decommissioning Authority för avveckling.
Hinkley Point C
Ett nytt 3 260 MW Hinkley Point C kärnkraftverk , bestående av två EPR- reaktorer, fick planeringsgodkännande den 19 mars 2013. Ett garanterat "strike price" på £92,50 per megawattimme (som ska indexeras för inflation över 45 år) tillkännagav den 21 oktober 2013. Den nya kraftstationen skulle få Hinkleys bidrag till landets elförsörjning att öka till 7 %. Vid tidpunkten för planeringsgodkännandet var priset för elenergi på grossistmarknaden cirka 45 pund per megawattimme medan det nya kraftverket förväntades behöva en vinst på 90 pund per megawattimme för att nå nollresultat.
Den 8 oktober 2014 gav EU sitt samtycke till "Contract for Difference (CFD)" som garanterar "strike price".